如果你需要购买磨粉机,而且区分不了雷蒙磨与球磨机的区别,那么下面让我来给你讲解一下: 雷蒙磨和球磨机外形差异较大,雷蒙磨高达威猛,球磨机敦实个头也不小,但是二者的工
随着社会经济的快速发展,矿石磨粉的需求量越来越大,传统的磨粉机已经不能满足生产的需要,为了满足生产需求,黎明重工加紧科研步伐,生产出了全自动智能化环保节能立式磨粉
2020年3月5日 (1)更换损坏液压元件,并清除液压回路中的杂质。 (2)磨机在刚投料时设定加载压力为45MPa,待料层稳定后慢慢提升加载压力。 若出现压力波动大及管路晃动频繁,应停磨对蓄能器测压和补充压力,更换破损的氮气囊,氮气囊充装压力在38~42MPa左右,并检查油站滤芯是否有异物存在,及时进行清洗更换,确保油质的清洁度。 对各个蓄能器压力调整、
2019年7月2日 一旦抬起来后或者磨辊落下去压力上来后,磨机震动现象消失。 解决办法: 排查单向节流阀的两边的阀杆的开度,如果开度过大,会造成一腔压力升的快,压力损失也快,无法打开另一腔的单向阀;液压油回油箱速度慢,阻碍落辊或者抬辊的速度。
2019年6月13日 一旦抬起来后或者磨辊落下去压力上来后,磨机震动现象消失。 解决办法 :排查单向节流阀的两边的阀杆的开度,如果开度过大,会造成一腔压力升的快,压力损失也快,无法打开另一腔的单向阀;液压油回油箱速度慢,阻碍落辊或者抬辊的速度。
LM562立磨液压系统控制程序改进LM562立磨液压系统控制程序改进作者:梁德合来源 振动、低限位等原因而自动抬辊时,73、74电磁阀泄压速度赶不上液压泵的加压速度,正向压力会很快升高,磨辊没有抬到高限位时压力已经达到报警值而引起
2023年8月19日 辊式立磨需要液压系统来提供研磨压力,磨辊压在磨盘料层上,磨盘在减速机驱动下低速运行,从而起到物料研磨作用。 在运行中经常遇到液压系统压力波动和液压系统喘振问题,给企业技术人员带来很大的困扰。
2022年11月15日 (1)更换损坏液压元件,并清除液压回路中的杂质。 (2)磨机在刚投料时设定加载压力为45MPa,待料层稳定后慢慢提升加载压力。 若出现压力波动大及管路晃动频繁,应停磨对蓄能器测压和补充压力,更换破损的氮气囊,氮气囊充装压力在38~42MPa左右,并检查油站滤芯是否有异物存在,及时进行清洗更换,确保油质的清洁度。 对各个蓄能器压力调整
在磨机正常运行中,加压油缸有杆腔压力因泄漏或超压排油复位后压力低于设定值,急需补压保持在设定的压力值范围内,这时只需油泵起动,油液通过换向阀13。
现 象 启 动 快 速抬辊 后 ,磨 辊 升起 速度 缓 慢 ,一 般 至 少 7 秒 才 可 以完 成 抬辊 动作 。 随后 启 动 正 常 抬 0 辊 ,时间 与快 速抬 辊 时间相 差无 几 。 分 析 在液 压 系统 设 计 时 ,一 直 认 为 抬辊 的 速 度 与液 压 缸 两 腔 的压 力 有 关
2023年6月13日 立磨的液压系统部分阀组动作不及时或不到位,导致在磨辊抬辊过程中油箱发出很大的响声并带有强烈晃动现象,且抬辊反馈信号较长以及液压系统停止工作后,无杆腔压力显示8MPa(正常值6~10MPa之间),有杆腔压力显示55MPa(应为0MPa),与正常运转
2020年3月5日 (1)更换损坏液压元件,并清除液压回路中的杂质。 (2)磨机在刚投料时设定加载压力为45MPa,待料层稳定后慢慢提升加载压力。 若出现压力波动大及管路晃动频繁,应停磨对蓄能器测压和补充压力,更换破损的氮气囊,氮气囊充装压力在38~42MPa左右,并检查油站滤芯是否有异物存在,及时进行清洗更换,确保油质的清洁度。 对各个蓄能器压力调整、
2019年7月2日 一旦抬起来后或者磨辊落下去压力上来后,磨机震动现象消失。 解决办法: 排查单向节流阀的两边的阀杆的开度,如果开度过大,会造成一腔压力升的快,压力损失也快,无法打开另一腔的单向阀;液压油回油箱速度慢,阻碍落辊或者抬辊的速度。
2019年6月13日 一旦抬起来后或者磨辊落下去压力上来后,磨机震动现象消失。 解决办法 :排查单向节流阀的两边的阀杆的开度,如果开度过大,会造成一腔压力升的快,压力损失也快,无法打开另一腔的单向阀;液压油回油箱速度慢,阻碍落辊或者抬辊的速度。
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2023年8月19日 辊式立磨需要液压系统来提供研磨压力,磨辊压在磨盘料层上,磨盘在减速机驱动下低速运行,从而起到物料研磨作用。 在运行中经常遇到液压系统压力波动和液压系统喘振问题,给企业技术人员带来很大的困扰。
2022年11月15日 (1)更换损坏液压元件,并清除液压回路中的杂质。 (2)磨机在刚投料时设定加载压力为45MPa,待料层稳定后慢慢提升加载压力。 若出现压力波动大及管路晃动频繁,应停磨对蓄能器测压和补充压力,更换破损的氮气囊,氮气囊充装压力在38~42MPa左右,并检查油站滤芯是否有异物存在,及时进行清洗更换,确保油质的清洁度。 对各个蓄能器压力调整
在磨机正常运行中,加压油缸有杆腔压力因泄漏或超压排油复位后压力低于设定值,急需补压保持在设定的压力值范围内,这时只需油泵起动,油液通过换向阀13。
现 象 启 动 快 速抬辊 后 ,磨 辊 升起 速度 缓 慢 ,一 般 至 少 7 秒 才 可 以完 成 抬辊 动作 。 随后 启 动 正 常 抬 0 辊 ,时间 与快 速抬 辊 时间相 差无 几 。 分 析 在液 压 系统 设 计 时 ,一 直 认 为 抬辊 的 速 度 与液 压 缸 两 腔 的压 力 有 关
2023年6月13日 立磨的液压系统部分阀组动作不及时或不到位,导致在磨辊抬辊过程中油箱发出很大的响声并带有强烈晃动现象,且抬辊反馈信号较长以及液压系统停止工作后,无杆腔压力显示8MPa(正常值6~10MPa之间),有杆腔压力显示55MPa(应为0MPa),与正常运转
2020年3月5日 (1)更换损坏液压元件,并清除液压回路中的杂质。 (2)磨机在刚投料时设定加载压力为45MPa,待料层稳定后慢慢提升加载压力。 若出现压力波动大及管路晃动频繁,应停磨对蓄能器测压和补充压力,更换破损的氮气囊,氮气囊充装压力在38~42MPa左右,并检查油站滤芯是否有异物存在,及时进行清洗更换,确保油质的清洁度。 对各个蓄能器压力调整、
2019年7月2日 一旦抬起来后或者磨辊落下去压力上来后,磨机震动现象消失。 解决办法: 排查单向节流阀的两边的阀杆的开度,如果开度过大,会造成一腔压力升的快,压力损失也快,无法打开另一腔的单向阀;液压油回油箱速度慢,阻碍落辊或者抬辊的速度。
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2023年8月19日 辊式立磨需要液压系统来提供研磨压力,磨辊压在磨盘料层上,磨盘在减速机驱动下低速运行,从而起到物料研磨作用。 在运行中经常遇到液压系统压力波动和液压系统喘振问题,给企业技术人员带来很大的困扰。
2022年11月15日 (1)更换损坏液压元件,并清除液压回路中的杂质。 (2)磨机在刚投料时设定加载压力为45MPa,待料层稳定后慢慢提升加载压力。 若出现压力波动大及管路晃动频繁,应停磨对蓄能器测压和补充压力,更换破损的氮气囊,氮气囊充装压力在38~42MPa左右,并检查油站滤芯是否有异物存在,及时进行清洗更换,确保油质的清洁度。 对各个蓄能器压力调整
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2019年7月2日 一旦抬起来后或者磨辊落下去压力上来后,磨机震动现象消失。 解决办法: 排查单向节流阀的两边的阀杆的开度,如果开度过大,会造成一腔压力升的快,压力损失也快,无法打开另一腔的单向阀;液压油回油箱速度慢,阻碍落辊或者抬辊的速度。
2019年6月13日 一旦抬起来后或者磨辊落下去压力上来后,磨机震动现象消失。 解决办法 :排查单向节流阀的两边的阀杆的开度,如果开度过大,会造成一腔压力升的快,压力损失也快,无法打开另一腔的单向阀;液压油回油箱速度慢,阻碍落辊或者抬辊的速度。
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在磨机正常运行中,加压油缸有杆腔压力因泄漏或超压排油复位后压力低于设定值,急需补压保持在设定的压力值范围内,这时只需油泵起动,油液通过换向阀13。
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2023年6月13日 立磨的液压系统部分阀组动作不及时或不到位,导致在磨辊抬辊过程中油箱发出很大的响声并带有强烈晃动现象,且抬辊反馈信号较长以及液压系统停止工作后,无杆腔压力显示8MPa(正常值6~10MPa之间),有杆腔压力显示55MPa(应为0MPa),与正常运转